】 我公司Ф4m×60m回转窑中档轮带与筒体垫板严峻磨损,导致空隙较大,经丈量到达25mm,远超于了规划值。为使设备正常运转,咱们对轮带与垫板空隙进行了两次调整。
选用加垫的办法调整,即在筒体垫板的上面,加一层必定厚度的垫子。垫子的资料选用16Mn,尺度巨细与垫板尺度相同。先在卷板机上压出Ф4m的弧度,然后在筒体上方,将垫子覆真实垫板的上面,后用J506焊条在两边进行焊接。
依照托轮空隙调整经历公式核算得到,窑中档轮带与垫板的空隙为15.3mm,因而垫子厚度选为4mm,调整后的理论空隙为17mm,实践丈量为16mm。
通过调整,设备安全运作3个月后,有两块垫子呈现了开焊现象。剖析其失效情况,以为原因首要在于薄垫子的热膨胀伸长率与原厚垫板有差异,加之是焊接结构,自身存在焊接应力,所以简单失效。
之后,再次对设备做调整,采纳替换筒体垫板的办法。垫板自行加工,原料依旧运用16Mn,厚度由本来的12mm,增至16mm,理论空隙与第一次调整的空隙相同,实测空隙为16mm。
替换垫板后,窑一向安全运作,但仍有必定的问题,因为疏忽了垫板固定块的宽度尺度,垫板固定块与筒体固定槽空隙达20mm,导致回转窑在运转中有垫板固定块磕碰固定槽的声响。因而,又在垫板固定块的一侧焊接上一块宽10mm的锰钢条,使其固定块与固定槽的空隙由本来的20mm缩小到10mm,这样有用消除了该垫板在运转过程中发生的磕碰。
轮带与垫板的光滑开始选用喷发专用高温光滑油,其价格昂贵,后期选用拖轮瓦换下的废油与石墨粉进行混合,混合比为2∶1,然后涂改在轮带外表。经试用,作用较好。